Bonjour, j'ai fini par finaliser ce premier moc dans une première version.
Celle-ci utilise la BBoxe comme contrepoids pour tenter de monter une marche d'escalier, mais c'est un échec.
En effet la présence d'une suspension engendre de trop grands déséquilibres, et lors de la montée le moc bascule invariablement sur le côté.
Malheureusement, suite à une carte mémoire défectueuse il ne reste que deux photos de ce moc, prises par un téléphone :
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Le look de tracteur n'est pas un choix estétique mais une conséquence de la présence du contrepoids sous les sièges :
les sièges basculent automatiquement en arrière, et les garde-boues rouges sont des bras qui amènent la BBoxe loin en avant grâce à un moteur M, doublant la longueur du moc.
Lors du retour, les sièges se remettent automatiquement en place.
Au niveau technique, il y a le différentiel bloquant présenté plus tôt à l'avant et un simple différentiel à l'arrière.
La CVT n'a pas pu être testée correctement car il n'y avait à l'époque qu'un moteur RC sur deux, et le couple était insuffisant pour entraîner le pin à friction ou le côté en prise directe.
Le moc roulait donc sans pin à friction, et curieusement n'utilisait pas uniquement le côté démultiplié mais aussi le côté en prise directe.
(Si quelqu'un comprend...
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)
Je suis quand même assez content de ce résultat de carosserie car il était propre, sans trous malgrès mon inexpérience en la matière.
Ceci clôt donc ce topic, je m'oriente pour une V2 vers une autre forme sans contrepoids, un bête crawler avec une grande garde au sol, j'espère que les résultats seront meilleurs.